明电舍变频器VT240S-4P0HA02-000Y002MEIDEN 原装
市场价:¥6,314.00
价格:¥3,157.00
编号:MYGK40548
型号:
货期:现货或期货
说明:现货 基础运费12元
所在地区:中国 天津市 南开区
THYFREC VT240S明电舍变频器故障代码表
EMS 急停 1. 继电器输入EMS已经动作。检查信号连线。2. 当C00 - 4设定为2时,该故障发生。
PM - n 功率模块 1. 指示短路保护电路动作。2. 主电路中的功率模块可能损坏。如有任何异常请更换。3. 可能发生负载短路。4. 噪声可能引起功率模块故障。5. 有关子码n请参见如下。子码:n1:停止中2:恒速度运行中3:加速中5:制动中4:减速中6:ACR中7:励磁中
OC - 1 停车过程的过流 主电路中的功率模块可能损坏。1. 如有任何异常请更换。2. 噪声可能引起功率模块故障。改善安装环境抵御噪声,例如改进接地方式或接线距离。
OC - 2 恒速运行时过流 1. 可能发生负载的突变或短路。减小负载的波动。2. 电源电压可能过低。3. 系统可能在不稳定范围内运行。设定跳频设定(B05 - 0至5),或调整转矩稳态增益(B18 - 2)。通过改变载波频率(B01 - 7)也可能改善这种情况。(注1)4. 失速预防控制可能与负载不匹配。将失速预防控制增益B18 - 5减半,并将时间常数B18 - 6翻倍。如情况有所改善,再进行微调。5. 噪声可能引起功率模块故障。改善安装环境抵御噪声,例如改进接地方式或接线距离。
OC - 3 加速运行时过流 增加加速时间设定(A01 - 0)。在磁通建立之前可能已经急速增加了速度或频率设定,调节(A01 - 0)。当采用VF控制时,通过利用外部制动控制(B46)可以避免这种情况。当采用矢量控制时,执行预励磁可能有效。然而,如果负载降低时,必须提供足够时间的机械制动。3. 降低转矩提升电压(A02 - 2)。4. 可能有过大的GD2,短路或负载的急剧波动。5. 可能在通过非稳定范围时检测到过流。设定跳频设定(B05 - 0至5),或调整转矩稳态增益(B18 - 2)。通过改变载波频率(B01 - 7)也可能改善这种情况。(注1)6. 失速预防控制可能与负载不匹配。将失速预防控制增益B18 - 5减半,并将时间常数B18 - 6翻倍。如果情况有所改善,再进行微调。
OC - 4 减速运行时过流 1. 增加减速时间设定(A01 - 1)。2. 可能发生了负载侧的短路或急剧波动。3. 可能在通过非稳定范围时检测到过流。设定跳频设定(B05 - 0至5),或调整转矩稳态增益(B18 - 2)。通过改变载波频率(B01 - 7)也可能改善这种情况。(注1)失速预防控制可能与负载不匹配。将失速预防控制增益B18 - 5减半,并将时间常数B18 - 6翻倍。如果情况有所改善,再进行微调。
OC - 5 制动过程中过流 1. 降低制动电压设定(A03 - 0)。2. 可能发生了负载侧的短路或急剧波动。
OC - 6 ACR调节时过流 1. 可能发生了负载侧的短路或急剧波动。
OC - 7 预励磁过程中过流 1. 电机连接错误。检查接线。2. B00和B01参数设置不对。检查参数设定。
OL - 1 设备负载 VT240S可能过载。减小负载或增大变频器容量。如果发生在低速段,设法避免在低速下长期运转,或降低转矩提升(A02 - 2)和制动电压(A03 - 0)。
OL - 2 DBR过载 1. 再生功率过高。增加减速时间,或降低再生功率。
THYFREC VT240S明电舍变频器故障代码表
EMS 急停 1. 继电器输入EMS已经动作。检查信号连线。2. 当C00 - 4设定为2时,该故障发生。
PM - n 功率模块 1. 指示短路保护电路动作。2. 主电路中的功率模块可能损坏。如有任何异常请更换。3. 可能发生负载短路。4. 噪声可能引起功率模块故障。5. 有关子码n请参见如下。子码:n1:停止中2:恒速度运行中3:加速中5:制动中4:减速中6:ACR中7:励磁中
OC - 1 停车过程的过流 主电路中的功率模块可能损坏。1. 如有任何异常请更换。2. 噪声可能引起功率模块故障。改善安装环境抵御噪声,例如改进接地方式或接线距离。
OC - 2 恒速运行时过流 1. 可能发生负载的突变或短路。减小负载的波动。2. 电源电压可能过低。3. 系统可能在不稳定范围内运行。设定跳频设定(B05 - 0至5),或调整转矩稳态增益(B18 - 2)。通过改变载波频率(B01 - 7)也可能改善这种情况。(注1)4. 失速预防控制可能与负载不匹配。将失速预防控制增益B18 - 5减半,并将时间常数B18 - 6翻倍。如情况有所改善,再进行微调。5. 噪声可能引起功率模块故障。改善安装环境抵御噪声,例如改进接地方式或接线距离。
OC - 3 加速运行时过流 增加加速时间设定(A01 - 0)。在磁通建立之前可能已经急速增加了速度或频率设定,调节(A01 - 0)。当采用VF控制时,通过利用外部制动控制(B46)可以避免这种情况。当采用矢量控制时,执行预励磁可能有效。然而,如果负载降低时,必须提供足够时间的机械制动。3. 降低转矩提升电压(A02 - 2)。4. 可能有过大的GD2,短路或负载的急剧波动。5. 可能在通过非稳定范围时检测到过流。设定跳频设定(B05 - 0至5),或调整转矩稳态增益(B18 - 2)。通过改变载波频率(B01 - 7)也可能改善这种情况。(注1)6. 失速预防控制可能与负载不匹配。将失速预防控制增益B18 - 5减半,并将时间常数B18 - 6翻倍。如果情况有所改善,再进行微调。
OC - 4 减速运行时过流 1. 增加减速时间设定(A01 - 1)。2. 可能发生了负载侧的短路或急剧波动。3. 可能在通过非稳定范围时检测到过流。设定跳频设定(B05 - 0至5),或调整转矩稳态增益(B18 - 2)。通过改变载波频率(B01 - 7)也可能改善这种情况。(注1)失速预防控制可能与负载不匹配。将失速预防控制增益B18 - 5减半,并将时间常数B18 - 6翻倍。如果情况有所改善,再进行微调。
OC - 5 制动过程中过流 1. 降低制动电压设定(A03 - 0)。2. 可能发生了负载侧的短路或急剧波动。
OC - 6 ACR调节时过流 1. 可能发生了负载侧的短路或急剧波动。
OC - 7 预励磁过程中过流 1. 电机连接错误。检查接线。2. B00和B01参数设置不对。检查参数设定。
OL - 1 设备负载 VT240S可能过载。减小负载或增大变频器容量。如果发生在低速段,设法避免在低速下长期运转,或降低转矩提升(A02 - 2)和制动电压(A03 - 0)。
OL - 2 DBR过载 1. 再生功率过高。增加减速时间,或降低再生功率。
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